線路板企業(yè)水站通常使用投加漂水的方法處理高濃氨氮、銅氨廢液,處理過程需投加大量藥劑,在大量投加各類藥劑后,會產生需要委外處理的污泥。為了降低廢水處理成本,我司編制新型高濃氨氮、銅氨廢液處理方案。通過該方案,無需加藥即可實現低成本處理高濃氨氮、銅氨廢液。
一、產線工藝改造
以深圳某園區(qū)內工廠為例,其車間內在蝕刻過程中會產生大量高濃氨氮廢液?,F水站處理該廢液的方式為大量投加漂水,每月加藥量大,成本高。因此委托我司出具方案,降低高濃氨氮、銅氨廢液的處理成本。該工廠廢液水質情況如表1所示。
表1 深圳某工廠高濃氨氮、銅氨廢液水質情況
二、處理工藝流程
該工廠現有處理方式處理成本較高,為了保證氨氮、銅離子含量達標,我司專門針對線路板堿性蝕刻線開發(fā)出高濃氨氮控制技術,產線調整后的廢液處理工藝如圖1所示。
圖1 廢水處理工藝流程圖
堿性蝕刻產生的高濃氨氮、銅氨廢液進入pH調節(jié)桶中。經過pH調節(jié)后的廢液進入高濃氨氮、含銅廢液濃縮機中,經低溫蒸發(fā)濃縮后,產生的冷凝水中污染物濃度極低,可排入水站,濃縮液進入濃縮液收集桶中,高濃度的濃縮液可進行有價委外。在經過處理后,蝕刻廢水中的氨氮、銅離子都可做到有效去除。
圖2 含銅廢液濃縮機分離效果圖
預處理后廢液經含銅廢液濃縮機分離處理后,其冷凝水中的剩余污染因子濃度極低,可直接排入水站。
表2 處理后冷凝水水質情況表
按當前水站采用漂水處理,每方高濃氨氮、銅氨廢液需使用1200kg漂水,漂水價格按800元/噸計算,其他藥劑成本忽略不計,則每方高濃氨氮含銅廢液需漂水費用1.2*800=960元,每月處理36方含銅廢液,則每月藥劑成本為960*36=34560元。采用本工藝后每月可節(jié)省34560元。
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